螺杆泵跳停是常见的运行故障,需系统分析机械、电气、工艺等多方面因素。以下为详细的原因诊断与处理方案:
一、机械系统故障
1. 螺杆定子磨损
- 表现特征:
- 流量下降≥30%(对比初始性能曲线)
- 出口压力波动>±10%设定值
- 振动值≥4.5mm/s(ISO 10816标准报警线)
- 处理方法:
- 拆卸检测定转子配合间隙(橡胶定子磨损量>1.5mm需更换)
- 采用三坐标测量螺杆型线误差(允许公差±0.05mm)
2. 轴承失效
- 诊断数据:
- 轴承温度>90℃(正常<75℃)
- 频谱分析显示BPFO/BPFI频率成分突出(如SKF 6316轴承故障频率计算:
$$ BPFO = \frac{n}{2} \times \left(1 - \frac{Bd}{Pd} \times \cos\theta\right) $$
n=转速,Bd=滚珠直径,Pd=节径,θ=接触角
- 处理步骤:
- 更换轴承并采用热装法(加热至110-120℃安装)
- 补充锂基润滑脂(填充量占轴承腔60-70%)
二、电气控制系统故障
1. 电机过载
- 诱因分析:
- 电流超限(如15kW电机额定电流28A,实测>35A)
- 功率因数<0.85(正常应>0.9)
- 解决措施:
- 检查机械负载:空载试车电流应≤30%额定值
- 调整VFD参数(加速时间延长至30-60秒)
2. 保护装置误动
- 典型案例:
- 热继电器整定值误差>10%(需用继保测试仪校准)
- 电压暂降(<85%Un持续>5个周波触发低电压保护)
- 优化方案:
- 增设电压暂降抑制器(如SSTS切换时间<4ms)
- 改用电子式过载继电器(精度±5%)
三、工艺参数异常
1. 介质特性变化
- 影响数据:
- 粘度>5000cP时,轴功率增加40-60%
- 含固率>15%导致容积效率下降至<70%
- 应对策略:
- 加装在线粘度计(如Rheonics SRV)实时调整转速
- 安装双端面机械密封+冲洗方案(API Plan 53B)
2. 气蚀发生
- 判定标准:
- NPSHr>NPSHa(必需汽蚀余量>有效汽蚀余量)
- 噪声>85dB(A)且伴随高频脉冲(2-5kHz)
- 改进措施:
- 增大进口管径(流速控制≤1.2m/s)
- 安装诱导轮或增压泵(提升NPSHa 3-5m)
四、特殊工况处理
1. 高温跳停
- 临界参数:
- 介质温度>120℃时需检查冷却系统
- 机械密封冲洗液温度差应保持20-30℃
- 解决方案:
- 改用高温型氟橡胶密封(耐温>200℃)
- 安装换热器(换热量≥电机功率的15%)
2. 瞬时压力冲击
- 保护配置:
- 缓冲罐容积计算:
$$ V = \frac{Q \times t}{60 \times \Delta P} $$
Q=流量(m³/h),t=响应时间(s),ΔP=允许压差(bar)
- 安装先导式安全阀(开启压力设为1.1倍工作压力)
五、智能诊断技术应用
1. 振动在线监测
- 安装无线振动传感器(如Emerson CSI 9420)
- 建立ISO 13373状态监测三级报警机制
2. 数字孪生预测
- 通过SCADA数据训练LSTM神经网络模型
- 实现剩余寿命预测误差<10%(MTTF校准)
六、维护规程优化
| 维护项目 | 周期 | 标准 |
| 轴承润滑 | 2000小时 | 油脂NLGI 2级,填充量70% |
| 机械密封检查 | 6个月 | 泄漏量<3滴/分钟 |
| 联轴器对中校正 | 年度大修 | 偏移量<0.05mm/m |
| 电气绝缘测试 | 1年 | 绝缘电阻>100MΩ(500VDC)|
典型处理案例:
某石化企业螺杆泵频繁跳停,经检测发现:
1. 介质含固率从设计5%升至18%,导致定子异常磨损
2. 电机功率因数仅0.76,存在无功损耗
解决方案:
- 更换硬质合金螺杆(耐磨性提升5倍)
- 加装功率因数补偿柜(COSφ提升至0.93)
改造后连续运行时间从72小时延长至1500小时以上。
螺杆泵跳停需采用「机械检查-电气测试-工艺优化」三维诊断法。建议建立设备健康档案,记录每次跳停时的电流曲线、振动频谱、工艺参数,通过大数据分析实现故障预警。对于关键装置,推荐配置双机冗余+自动切换系统(切换时间<1s),确保生产连续性。